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中山板芙大桥混凝土桩柱加固施工
2011-08-01 来源:


1.概述

板芙大桥位于中山市板芙镇石岐河上,建成于1984年,是板芙镇东西交通的主要通道。该桥由多跨钢筋混凝土简支T梁组成,跨径组合10×15m+3×25.4m+10×15m,桥宽为8m,设计荷载为汽车—10级。

根据检测结果,板芙大桥上部结构基本能满足使用要求,达到汽—10的设计标准。但水下桩柱均有不同程度的混凝土表面脱落、蜂窝、裂缝、露筋、淘空、露石等病害,有些病害还较严重,直接影响大桥的安全使用以及使用寿命。

板芙大桥混凝土桩柱表面存在以上问题,说明原桩柱的混凝土强度不高,表面质量较差。如采用补桩加大承台,缩窄了桥梁的通航宽度,影响通航;如拆旧桥建新桥,建设费用高,施工期间还要建临时桥,对两岸交通带来很大的不便。因此,通过分析,认为充分利用原桩柱仍具有一定的承载力,采用水下浇筑钢筋混凝土对桩柱进行外层包裹,然后回填砂及二片石的措施,是较为经济和符合实际情况的加固措施。

2 .桩柱加固受力及施工难点分析

2.1确定外包壁厚

根据《公路桥涵地基与基础设计规范》有关钻孔桩的构造要求,为了确保保护层净距不少于5cm,同时也考虑水下混凝土施工浇筑时的可能性,在内侧按净距不少于10cm的间距考虑,外包钢筋混凝土壁厚的总厚度确定为20cm。

2.2桩柱受力分析

桩柱加固后,直径由φ80cm增大至120cm,桩柱的截面惯性矩相应增大。在与加固前的地质条件及受力条件相同的情况下,经计算,该段桩柱所能抵抗的弯矩值比原桩柱的抗弯能力提高约50%,提高了旧桥桩柱的安全性能。

2.3加固施工难点分析

板芙大桥桩柱混凝土加固工程为水下施工作业,工程技术要求高,施工难度与危险性大,工期要求短。因此,要求现场技术人员及水下作业人员严格遵守安全操作规程,同时还须有专职安管人员监护,确保潜水员的操作安全。

3.加固施工

3.1施工材料

采用水下不分散混凝土及双组份水下粘结剂进行加固。水下不分散混凝土具有以下特点:

(1) 抗分散性:由于保水性好,即使在水中自由落下,也很少出现水洗耳恭听作用而导致的材料分离现象。

(2) 自流平性及填充性:水下不分散混凝土粘稠、富有塑性,即使在水下平面流动,也可以得到浇筑均匀的混凝土。

(3) 保水性和整体性:由于掺入了保水剂,提高了水下不分散混凝土的保水性,很少出现参水和浮浆现象,不但可以提高混凝土的和易性,而且还提高与钢筋的握裹强度。

由于工期短及加固的厚度只有20cm,水下不分散混配制时,加入早强剂和采用0.5~1.0cm级配碎石配制,其配合比为水泥:砂:碎石:水:保水剂:早强剂=1:1.7:2.62:0.45:0.036:0.009。

3.2施工设备

本工程为水下维修作业,施工环境复杂,作业难度大,一般多为水下施工条件。根据本工程的特殊情况,配置2艘工作船、4套潜水设备、2台空压机、2套水下清淤设备、1台小型浮吊、2台水下混凝土浇筑设备以及其他配套施工设备。

3.3施工工艺

3.3.1桩柱表面清凿

根据水下检测和施工质量的要求,缺陷桩柱的加固至河床面以下—200cm。水下桩柱表面混凝土疏松部分采用潜水员清凿,并将桩柱周边河床面的淤泥清除至河床面以下—350cm,以保证加固的质量。

3.3.2钢筋安装

钢筋开料后,由潜水员水下安装,在绑扎钢筋的同时,加设5cm保护层垫块,确保水下混凝土保护层厚度不少于5cm。

3.3.3模板制作

加工一钢抱箍分成4片作模板的支承,钢抱箍侧面预留孔,用膨胀螺栓与桩柱收紧。为了保证潜水员水下安全作业和顺利施工,根据现场丈量水下混凝土桩基的实际尺寸进行模板加工,钢模板每段标准长度为100cm,并在水下拼装、焊接加固。每块模板内侧焊上4段长20cm的角钢支顶定位,保证浇筑的混凝土厚度达20cm。

3.3.4模板安装

潜水员将加工好的钢抱箍用φ20对拉螺杆固定在河床基面—200cm处,同时在钢抱箍底侧四面预留孔处,用膨胀螺栓与桩柱固定并收紧。为防止底模与原桩柱壁接触面部位漏浆,铺10mm橡胶垫。

钢抱箍安装好后,将侧模逐块放入水中。潜水员水下将模板直接搁置在钢抱箍的顶面上,在钢抱箍顶面预留孔与侧模板底预留孔、侧模板与侧模板边预留孔对齐后,再将螺栓收紧。每安装一块侧模后,与底模牢固连接。

3.3.5水下混凝土浇筑

为保证新、旧混凝土能更好地粘结,采用双组份水下粘结剂对原桩柱面进行涂层处理,提高粘结强度,涂层厚度为2mm。

模板安装好后,在模板内放入φ10cm水下混凝土浇筑管。进行水下混凝土施工时,水面采用浮吊设备配合。施工用材料和设备放置在工作船上,漏斗设置在浮吊上。混凝土采用商品混凝土,用泵输送至备料漏斗。水下混凝土用φ10cm水下混凝土浇筑管施工,为了使混凝土浇筑时均匀上升,使用2×1条导管布置进行浇筑。

3.3.6桩柱河面保护

当水下混凝土达到相应龄期后,将侧模拆除,经保养后可重复使用。在补强加固完成后的开挖位置回填砂和二片石保护桩柱,回填高程为河床面高程。

4.加固成效

(1) 节约投资。如采用重建方案,造价需要近1000万元。现采用加固方案(包括桩柱、承台、台帽、铺装的加固及桥面加宽等)只需380万元。

(2) 施工期间不影响通航和交通。由于板芙大桥是板芙镇东西岸陆上交通的主要通道,如采用补桩加大承台截面方案,缩窄了通航宽度,影响船只的通航;如拆除重建,给当地交通带来很大的不便;而采用水下浇筑钢筋混凝土对桩柱进行外包裹,然后回填砂及二片石的加固方案,则可以保证通航宽度,并且在施工期间保证板芙镇东西两岸交通顺畅,其工期只是拆旧重建的1/3。

5.结语

中山板芙大桥的桩基加固,在确保设计标准的同时,对旧桥桩进行加固处理,保证了桥梁的使用功能和延长桥梁的使用寿命,降低造价,是进行技术创新、保护环境、减少浪费、节约投资的工程实例。该实例在广东省“八五”和“九五”初期建设的桥梁中有一定的代表性,希望能给类似的旧桥维修加固补强提供借鉴参考。
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